他成立创新工作室 三获全国最高奖

27.05.2016  16:45

2016年5月25日《三秦都市报》第六版

      在机械行业里有这样一句话“忙车工,灵铣工”,席小军的理解是:一个优秀铣工就要依靠身边有限的资源,勇于实践、探索创新,从而及时保质保量完成生产任务。席小军——陕汽集团“席小军创新工作室”的“领头羊”。同事这么评价他:“老席是个厚道人,干工作讲究实实在在,在他面前想偷奸耍滑,想都别想。
      2009年4月,席小军所在班组接到了一项新的生产任务。在没有专用工装夹具情况下,按照传统方法,每台铣床每天只能加工20件,面对日产160件的任务,就必须投入更多的人员与设备,为了完成生产任务,班组人员还天天工作11个小时,既累又辛苦。大家都希望通过专业工装来提高工作效率,好不容易盼着装夹铣具送回来了,却在最终验证使用时因缺陷大而被否决。在此期间,席小军和团队陆续进行了11次改进,由最初每台铣床日产20件提升到后来日产40件,但仍不能满足生产计划的要求。席小军回忆:“那些天,我无论吃饭、走路,还是睡觉,满脑子闪现的全是前簧后支架的生产任务,想着用什么好方法保证日产量。
      “有一天中午回家,刚坐沙发上想这事,儿子跑过来让我陪他玩积木,我突然意识到,这不正是我们干活装夹工件所需要的方法嘛。我高兴得跳起来,抱起儿子亲了几口,披上衣服就跑回车间,随后把我的想法告诉领导和同事,讨论后得到大家的一致认可,做了一套很简单的L板,作为装夹定位铣具,大大降低了劳动强度,质量也很稳定。
      在陕汽,有一个“席小军创新工作室”。他们的众多创新项目中:对推力杆支座加工方法改进的项目,提高了生产效率5倍,年节约资金50余万元,项目获“QC”国优奖,这是全国工程建设优秀QC小组的最高奖;提高发动机左/右托架加工效率的项目,提高生产效率将近4倍,年节约资金40余万元,项目获“QC”国优奖;对支架类零件铣削方法的改进,提高生产效率5倍以上,年节约资金20余万元,也获得了“QC”国优奖。
      如今,“席小军创新工作室”的成员达成了这样一个共识——有创新才有出路。     

 

 

陕西科研团队国际首创技术变“呆矿”为“金矿”
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